WHY-Q系列调节阀突然关闭故障处理
WHY-Q系列调节阀突然关闭故障处理
1、故障类型:阀门正常运行期间突然关闭,DCS 断线报警
2、仪表类型:气动调节阀
3、厂家型号:半岛(中国)阀门WHY-Q系列调节阀
4、使用工况:
蒸汽冷凝液外送调节阀;介质:蒸汽冷凝液;工作温度:85℃;工作压力:1.7Mpa。
5、故障现象:
工艺反映空分分子筛V—7202蒸汽冷凝液罐外送调节阀72LV—031正常运行时,突然关闭,V—7202罐内冷凝液满液位,同时E—7021换热器失去加热效果,分子筛V—7201B再生时其上温度72TE—002达不到25℃,致使程序暂停,分子筛无法正常运行。
6、作业前安全辨识及措施:
1.按照规定规范办理检修作业票,做好风险辨识;
2.因其介质为蒸汽冷凝液,温度 85℃左右,作业时要防止高温烫伤;
3.要有专业且熟悉现场工况的工艺人员陪同监护;
4.要携带专业的防爆工具,随身携带便携式四合一报警仪,穿戴好 劳动防护用品;
5.让工艺现场人员提前将该阀门切出,泄尽余压。
7、故障原因分析及判断思路
1.定位器内信号电源端子接触不良或接地,使阀门突然关闭;
2.供电回路故障致使阀门定位器失去电源造成阀门关闭;
8、故障有效处理方法:
现场让工艺将此阀切出,泄尽余压,对此阀门进行检查,阀门外观完好,没有明显故障。后对其定位器进行检查,发现其防水雨布内有水珠出现,拆除防水雨布,打开定位器外壳未发现异常,随后又打开定位器信号电源端子盒盖,发现信号电源端子上有水珠笼罩其上,擦拭掉其上水珠,断开电源线,把万用表拨至直流电压档测其供电电压正常,证明供电回路没有问题,恢复接线,用万用表直流电流档串入测其输出电流发现没有输出电流,证明信号电源端子模块因进水损坏。到车间领取同型号的旧定位器,将其电源端子模块拆下与其进行互换,恢复接线,再次测其输出电流,正常。而后用 475 连接定位器,对此阀门进行校验,校验完毕投自动,让工艺主控给信号测试此阀阀位,各个阀位均正常,交于工艺使用,并对容易进水的格兰头等处用 704 胶进行密封,防止定位器再次进水。
9、故障防范措施及改进:
1.定期对定位器的防水进行检查,如发现防水雨布老化破损,要及时对其进行更换;
2.定位器一般都具备防水功能,但对其进线格兰头处亦要用 704 防水胶进行密封处理,防止雨水进入定位器内造成不必要的损失。
10、故障处理经验:
1.阀门出现此类情况,有联锁的要切除连锁,一定要让工艺交出泄尽余压后,再行作业;
2.贵州夏季雨水频繁,湿度大,针对此种情况要加强对仪表的防护及巡检力度,及时发现问题及时处理,防止因仪表进水造成生产波动甚至停车停产,造成重大损失。